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對(duì)于軸振傳感器測(cè)量干擾的分析與探討

閱讀: 發(fā)布時(shí)間:2020-04-07

 摘 要:某電廠百萬機(jī)組主機(jī)#6、#7 瓦曾多次發(fā)生軸振晃動(dòng)現(xiàn)象,給機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來一定的影響。本文分析了軸振測(cè)量的組成、原理以及常見的晃動(dòng)原因,并根據(jù)分析采取了相應(yīng)的措施,取得了較好的效果。


1 概述
軸振即轉(zhuǎn)軸的徑向振動(dòng),是現(xiàn)代大型發(fā)電機(jī)組中一個(gè)非常重要的監(jiān)測(cè)參數(shù),對(duì)于機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行起著非常重要的作用。軸振 的 測(cè) 量 一 般 采 用 電 渦 流 傳 感 器 測(cè) 得。某 電 廠1000MW 機(jī)組,主機(jī)#6、#7 瓦分別是發(fā)電機(jī)汽端和勵(lì)端軸瓦。自投產(chǎn)以來,#6、#7 瓦多次發(fā)生軸振指示晃動(dòng)現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了機(jī)組的運(yùn)行安全。該軸振測(cè)量系統(tǒng)由振動(dòng)探頭、前置器、監(jiān)測(cè)卡件和電纜組成,其中,軸振探頭為 VM600 系列 8mm TQ402 渦流傳感器,分別安裝于#6、#7 瓦瓦座上。前置放大器安裝在環(huán)氧樹脂板上,輸出端分別為-24V 供電、COM 端和 OUT 端,屏蔽線在前置器處開路,在卡件處接地。
 
電渦流傳感器測(cè)量原理
前置器中生成的高頻震蕩電流,通過延長(zhǎng)電纜進(jìn)入探頭線圈,從而產(chǎn)生交變磁場(chǎng)。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)原理,當(dāng)被測(cè)金屬體靠近這個(gè)磁場(chǎng)時(shí),則在該金屬表面產(chǎn)生感應(yīng)電流,即電渦流。同時(shí),該電渦流也產(chǎn)生一個(gè)與探頭線圈方向相反的交變磁場(chǎng),從而使得探頭線圈的阻抗發(fā)生變化。前置放大器通過電子線路的處理,將該阻抗的變化轉(zhuǎn)化為電壓的變化進(jìn)行輸出。一般情況下,該阻抗與金屬體磁導(dǎo)率、電導(dǎo)率、線圈幾何形狀、幾何尺寸、電流頻率、探頭線圈與金屬導(dǎo)體表面距離等參數(shù)有關(guān)。當(dāng)我們?cè)谑褂锰筋^時(shí),除了距離外,前面幾個(gè)參數(shù)都是固定的,因此,探頭阻抗就成了與距離的單值函數(shù)。另外,互感M 隨線圈與導(dǎo)體距離的增大而減小。當(dāng)距離變大時(shí),互感變小,阻抗變大;當(dāng)距離減小時(shí),互感變大,阻抗減小。通過以上分析,我們可以認(rèn)為,如果等效阻抗發(fā)生改變,前置器輸出電壓將會(huì)發(fā)生變化,在表現(xiàn)形式上,即等效于距離發(fā)生改變。
 
3 影響傳感器測(cè)量因素分析
下面我們分析影響傳感器測(cè)量的一些因素。原因 1:油污影響。在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)我們發(fā)現(xiàn),探頭傳感器和前置放大器接插件處滲油嚴(yán)重,而且油污表面含有各種雜質(zhì),對(duì)探頭的絕緣性能產(chǎn)生了較大的影響。在某一時(shí)刻,可能會(huì)導(dǎo)致探頭的阻抗發(fā)生改變,從而使得軸振測(cè)量發(fā)生跳變。我們通過定期清擦滲油,發(fā)現(xiàn)軸振晃動(dòng)的次數(shù)變少了。因此,通過以上觀察和分析,我們認(rèn)為傳感器滲油會(huì)導(dǎo)致軸振測(cè)量發(fā)生變化。
 
原因 2:導(dǎo)致軸振晃動(dòng)的原因還有可能是軸電壓影響。軸電壓是指由于發(fā)電機(jī)磁場(chǎng)不對(duì)稱,發(fā)電機(jī)大軸被磁化,靜電充電等原因在發(fā)電機(jī)軸上感應(yīng)出的電壓。通過之前的分析我們知道,電渦流傳感器是通過產(chǎn)生交變磁場(chǎng)作用于大軸的,由于傳感器線圈及大軸的阻值都很小,在此可以忽略,即設(shè)定 R 1 =0,R 2 =0。等效電路圖如下:
20200321170608.jpg
其中 R 1 、R 2 分別為探頭及導(dǎo)體電阻,M 為互感,L1 為探頭線圈,U 1 、U 2 分別為探頭電壓及軸電壓。
 
根據(jù)以上分析,我們可以得出:截圖20200321170705.jpg
 
通過上述的分析我們可以發(fā)現(xiàn),如果這個(gè)軸電壓 U 2 變大,則等效阻抗 Z 就會(huì)變小,這跟距離變小在形式上的表現(xiàn)是一樣
的,即都表現(xiàn)為軸振變大。在實(shí)際情況中,通過觀察我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)軸電壓變化較大時(shí),往往會(huì)引起軸振的晃動(dòng)現(xiàn)象。因此,我們認(rèn)為軸電壓的突變會(huì)對(duì)軸振產(chǎn)生較大的影響。
 
原因 3:前置放大器受外界電磁干擾也會(huì)造成軸振晃動(dòng)。前置放大器內(nèi)部含有震蕩、測(cè)量、放大等電路,如果外界電磁場(chǎng)突然變強(qiáng),就會(huì)干擾到這些電路的正常工作。原先前置放大器是安裝在塑料盒內(nèi)的,對(duì)于外界電磁不能起到很好的屏蔽作用。雖然前置器本身具備一定的抗干擾能力,但在某些極端情況下是起不到很好的效果的。所以我們認(rèn)為這也是造成軸振晃動(dòng)的原因。
 
原因 4:延長(zhǎng)線絕緣不好、插頭松動(dòng)、屏蔽線未接好、接線松動(dòng)等原因也會(huì)造成軸振測(cè)量晃動(dòng)。但在之前的檢查中,我們均未發(fā)現(xiàn)類似的問題。因此,我們認(rèn)為這些不是造成軸振晃動(dòng)的主要原因。
 
4 采取措施
通過以上的分析,我們認(rèn)為造成軸振晃動(dòng)的主要原因在于油污、軸電壓以及外界電磁干擾的影響。
 
措施 1:減小油污的影響??梢栽趥鞲衅魃霞咏^緣套,并且做好防滲油措施,這就從源頭上切斷油污往外傳導(dǎo)的途徑。但存在的問題是:機(jī)務(wù)需要在瓦座上重新開孔,需要加工合格絕緣套,實(shí)施起來比較復(fù)雜,不利于操作。后來我們發(fā)現(xiàn),原探頭電纜從端蓋底部引出,油污容易沿著電纜滲出到端子箱內(nèi),同時(shí)我們?cè)谳S瓦上部外蓋上發(fā)現(xiàn)有 2 個(gè)備用悶頭,于是我們重新加工帶孔的悶頭,將傳感器同軸電纜從該孔引出到前置放大器。這樣做的好處是電纜從頂部走,可以有效避免滲油問題,而且實(shí)施起來比較方便。
 
措施 2:減小軸電壓的影響。通過對(duì)發(fā)電機(jī)接地碳刷的改造,有效降低了軸電壓的突變狀況。通過觀察發(fā)現(xiàn),軸振晃動(dòng)的情況也得到了明顯的改善。
 
措施 3:減小外界電磁干擾的影響。原#6 瓦軸振端子箱是塑料端子箱,通過改造將其更換為金屬端子箱,前置放大器安裝在環(huán)氧樹脂板上,從而防止外部信號(hào)對(duì)前置放大器的干擾。
5 效果分析
通過上述措施的執(zhí)行,經(jīng)過一段時(shí)間的跟蹤觀察,我們發(fā)現(xiàn),#6、#7 瓦軸振晃動(dòng)情況明顯改善,滲油情況也得到了有效的控制。所以本次改造取得了很好的效果,有利于機(jī)組的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。